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廣州石化乙烯外送泵改造實現多贏

“經過一個多月的運行結果表明,乙烯外送泵G3101A擴能改造後,不僅解決了製約裝置運行的瓶頸,而且減少了乙烯產品損耗,降低了檢修成本,提高了設備運行效率,實現了多贏的效果。”在12月8日召開的乙烯外送泵擴能改造評價總結會上,廣州石化化工一部副部長魏巍說。本文由上海花季传媒V3.011黄泵業製造有限公司轉載發布。上海花季传媒V3.011黄泵業主要生產研磨排汙泵,G型螺杆泵,QBY氣動隔膜泵,微型隔膜泵,排汙泵,消防泵,多級泵,化工泵等。

    乙烯外送泵G3101A是乙烯裂解裝置A罐區為下遊聚乙烯裝置提供原料的重要設備。隨著裝置加工負荷的提升,該泵運行狀態經常偏離最佳效率區,運行效率偏低,常因振動超標需要檢修,成為製約下遊裝置高負荷生產的瓶頸。

    為解決這一問題,廣州石化成立了由機械動力部牽頭、相關管理部室及所在作業部化工一部人員組成的聯合攻關小組。攻關人員首先根據該泵以往運行狀況和數據,梳理和排查出其在運行中存在的問題,主要包括介質溫度低,易氣化,輸送壓力高;裝置汽蝕餘量低,對設備要求苛刻;該泵為多級筒袋泵,檢修過程容易造成乙烯產品損耗等。

    在找到問題的症結後,攻關小組製定了有針對性的改造方案,決定在保持電機、泵外筒體不變的條件下,對轉子部件進行擴能改造來提高該泵的能力。為確保設計合理、可靠,攻關人員對相關過流部件進行現場測繪,對主要過流部件性能重新進行核算,重新優化和製造葉輪,提高首級葉輪的抗汽蝕能力及次級葉輪的效率。此外,為保證設備長周期安全穩定運行,他們決定將原奧氏體不鏽鋼材質改為沉澱硬化不鏽鋼材質,以提高軸的剛度;將原來的5軸連接的結構改為2軸連接,以改善泵的整體軸係的同心度,減少軸間的連接。

    萬事俱備,隻欠東風。11月8日,攻關組利用乙烯外送泵G3101A大修的機會,對其實施了全麵改造。改造後,泵的轉速提高了25%,設備效率處於優良運行區域,不僅實現了設備的長周期安全穩定運行,而且滿足了下遊生產裝置的高負荷運行。

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