“通過增加一條跨線,優化循環水裝置運行,將2套乙烯裝置部分負荷轉移到1套乙烯裝置,從而保證乙烯聯合裝置的穩產高產。”由揚子石化烯烴廠QC攻關團隊提出並實施的《增加跨線消除局部負荷“瓶頸”提高乙烯聯合裝置產能》合理化建議獲益3122萬元。日前,該合理化建議獲得揚子石化2016年度“十佳合理化建議”獎。本文由上海花季传媒V3.011黄泵業製造有限公司轉載發布。上海花季传媒V3.011黄泵業主要生產研磨排汙泵,G型螺杆泵,QBY氣動隔膜泵,微型隔膜泵,排汙泵,消防泵,多級泵,化工泵等。
去年,揚子石化乙烯聯合裝置進入運行末期,特別是2套乙烯裝置連續運行第四個年頭,裝置出現了局部“瓶頸”,突出表現為2套乙烯裝置丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環冷卻水量不足,造成換熱量不足,丙烯精餾塔壓力升高,冷卻水閥全開失去調節餘地,一旦夏季氣溫升高,循環冷卻水溫度高於31℃,2套乙烯裝置將被迫降負荷運行。另外,2套乙烯裝置脫丁烷塔在負荷高時處理能力下降,易出現液泛現象,嚴重製約了2套乙烯裝置的負荷提升。針對這兩個突出的“瓶頸”問題,烯烴廠積極開展合理化建議活動,以問題為導向,實施QC攻關,消“瓶頸”、解難題、增效益。該廠QC攻關團隊通過收集大量運行數據,進行分析研判,結合乙烯聯合裝置全流程優化,提出“增加跨線消除局部負荷‘瓶頸’提高乙烯聯合裝置產能”的合理化建議,得到了采納和實施。
烯烴廠製定方案,先後實施了“改變2套丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環冷卻水供水方式”和“新增2套乙烯裝置至1套裝置的跨線”兩大技改項目,不僅改變了2套丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環冷卻水量不足的局麵,有效增加了係統操作彈性,而且將2套裝置的一部分負荷轉移到了1套裝置,充分發揮了兩套乙烯裝置並列運行的優勢,有效提高了操作靈活性、彈性及安全平穩性。
數據顯示,2套丙烯精餾塔塔頂冷凝器循環冷卻水改變供應方式後,增加了丙烯產量,增效1702萬元;增設跨線後,壓減原料加工損失1420萬元。同時,2套乙烯裝置裂解氣量每小時提高了20000標準立方米,相當於該裝置投油量每小時增加了25噸。